大连石化加裂装置“水洗”成功
“你看,换热器里面很干净,没有一点油污。你再往那边看,管口锃亮,也看不到油吧。”5月25日,大连石化公司年360万吨加氢裂化装置首次停检现场, 顺着大连石化公司生产新区主任李鸿刚手指的方向,记者看到已摘下“大帽子”的换热器那密密麻麻孔状管束内干净清爽,悬在半空的一条管道敞开的接口正朝着记者方向,不见一滴油溢出。李鸿刚欣慰地说:“看来选对了清洗方法,不但效果好,而且又环保又省钱。大型装置清洗又多了一种选择。”
2008年投用的加裂装置,是大连石化加工含硫油的主力装置之一,经过近三年连续运行后,最近停工检修。以往加工含硫油的大型装置停检退物料时多采用蒸汽吹扫,效果难以尽如人意,而采用化学清洗费用又高。经反复比对、查阅资料、深入探讨,新区在多套方案中选择了水洗法排污退料方案。
加裂装置工艺员潘琦琨在现场,这么大的装置,如果单靠蒸汽吹扫,吹不干净不说,那噪声和难闻的气味恐怕还扰民。按以往做法,装置退物料一般免不了要放火炬,有时还要往地面排污。而采用水洗法既能降低污染,又可将退出的油送往罐区,通过油水分离回收资源。他还说,水洗还有利于保护设备,装置中有的设备如空冷器很“娇气”,怕蒸汽吹扫产生的高温。
“水洗”设备,操作员劳动强度要大一些。比如蒸汽吹扫通上管线就可以,而水洗要先疏通流程,不停地开关阀、上水、转流程、控制液位……对此,小潘不以为然:“既然水洗好处这么多,我们忙点儿值得。”
按国外常规,与年360万吨加氢裂化同样规模的装置清洗一遍,至少需要20天,而这里只用了8天。有人还算过一笔账,这样规模的装置,用水清洗比化学清洗可节约资金至少在200万元以上。
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